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深冲冷轧板表面冲压开裂分析与探讨

2020-02-27 09:08:26 来源: 河北冶金
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导读: 利用扫描电镜及能谱检测方法,分析了深冲冷轧板冲压大减薄量零件时出现的典型表面开裂原因。结果表明,表面开裂缺陷尺寸 <0. 5 mm,钢板表层附近存在 Al2O3 和 Al - Mg - Si - O 类复合大颗粒夹杂物,是诱发大减薄量零件表面开裂的主要原因。探讨了大颗粒夹杂物诱发缺陷的原因及夹杂物控制措施,取得了良好的效果,促进了深冲冷轧板产品质量提升。

文: 迪,武志杰,姜丽梅,曹晓恩    ( 河钢集团邯钢公司)

    0 引言

     河钢集团邯钢公司邯宝炼钢厂具备生产 520 万 t 精品板坯的能力,产品主要有汽车用钢、家电用钢、管线用钢、船板用钢等。DDQ 级汽车用深冲冷轧板系列钢种,主要采用“铁水预处理→转炉冶炼→RH 精炼→板坯连铸”工艺生产,产品主要用于冲压变形复杂的汽车、家电零部件,如车门内板、侧围板、滤清器等。产品开发初期,在冲压大减薄量的零件 ( 如滤清器和车门内板件) 时,曾发生过冲压前冷轧板表面无缺陷,冲压后零件表面出现“点状”开裂缺陷。该缺陷表现为宏观尺寸 1 mm 左右的微小裂口,在钢板厚度方向有一定深度,但没有贯穿钢板。

本文结合产品应用过程的典型缺陷,探讨了缺陷产生原因,提出大颗粒夹杂物的洁净化控制措施,取得了良好的改善效果。

    1 典型缺陷形貌

钢中非金属夹杂物是造成冷轧板表面缺陷的原因之一,尤其是大颗粒夹杂物,对冲压用途的钢材力学性能及使用性能均存在不可忽视的影响。丸川熊净1]指出,临界尺寸在 100 μm 以上的夹杂物对超深冲汽车板危害较大。因此,降低深冲用冷轧板大颗粒夹杂物发生概率、提高钢水的洁净度及夹杂物控制技术是炼钢工艺研究的主要方向。

深冲用冷轧板具有低屈服强度、高延伸率和优良的成形性,主要用于冲压变形复杂的零件。冲压滤清器或车门内板件过程,对于材料局部减薄量大的部位,如滤清器筒身部位和车门内板件 角附近,大颗粒夹杂的危害作用更为明显,会导致冲压后零件表面开裂。冲压前将冷轧板剪切成圆形,冲压后零件呈圆筒状,筒身存在肉眼可见“点状”裂口缺陷,缺陷位于滤清器筒身部位,尺寸约 0. 5 mm,点状缺陷对应钢板背面无贯穿性孔洞。深冲冷轧板冲压某车型前门内板件时,冲压前钢板表面无缺陷,冲压后在零件 R 角附近约 20 mm 部位出现“点状”缺陷,缺陷处用油石打磨后仍肉眼可见,说明缺陷在基板厚度方向有一定深度,但是缺陷未贯穿钢板。


2缺陷分析与探讨
2. 1 缺陷检测与分析

对上述 2 起典型表面开裂缺陷试样,沿垂直于冲压变形方向的截面剪切后,进行镶嵌、研磨、抛光,并利用金相显微镜对缺陷截面进行观察,确定缺陷位置。利用场发射扫描电子显微镜( 型 号: sigma  HD) 观察缺陷截面形貌并进行能谱检测,结果如图1 ~ 6 所示。

利用扫描电镜检测发现,冲压滤清器及车门内板件表面开裂缺陷均存在以下共性特点:

( 1) 出现缺陷的零件均存在冲压过程钢板厚度减薄量大的特点,经过测量上述缺陷零件成形前后

基板厚度减薄比例 18% ~26% 。

( 2) 缺陷位于成形后的零件基板表层,表现为零件表面开裂,裂口长度小于 0. 5 mm。缺陷深度距离基板表面 160 ~240 μm,未沿厚度方向贯穿零件。

( 3) 缺陷深入基体部位存在孔洞,伴有大颗粒夹杂物。经扫描电镜能谱检测确认,表面开裂缺陷内部夹杂物主要是 Al2O3 Al - Mg - Si - O 类复合夹杂物。

2. 2 缺陷成因探讨

从上述分析可知,钢板中大颗粒夹杂物是出现冲压件表面开裂的主要原因。其开裂原因: 当材料用于冲压变形减薄量大的零件时,大颗粒夹杂物对基体连续性的破坏作用更加显著。在材料减薄变形过程中,沿轧制方向形成断续的“夹杂物带”,或者未被轧碎而独立存在的大颗粒夹杂物及其周围的空洞部位,优先产生裂纹源。随着材料变形减薄量增大,材料加工硬化及变形应力不断增加,存在大颗粒夹杂物的部位逐渐扩展形成裂纹并造成表层基体失效,进而产生断裂,外观表现为材料表面开裂缺陷。

造成开裂缺陷的大颗粒夹杂物来源于炼钢工序,其中氧化铝类夹杂物来源于水口结瘤物脱落,莫来石类夹杂物来源于耐材侵蚀或者钢渣、覆盖剂熔渣卷入钢液。其中,氧化铝类夹杂物及莫来石类夹杂物均属于硬质脆性夹杂物,此类夹杂物在铸坯轧制成钢板过程中不易变形2,3],会造成夹杂物周围基体材料产生空洞,部分夹杂物沿轧制方向被轧碎并形成断续的“夹杂物带”。被轧碎的夹杂物形貌极不规则,这些不规则的夹杂物对钢材的冲压性能影响严重。


3 工艺优化

夹杂物的控制需要从炼钢洁净化冶炼技术进行系统管控。针对上述深冲用钢大颗粒夹杂物的问题,采取了一系列优化措施。

( 1) 提高冶炼过程工艺操作稳定性。降低转炉吹炼终点氧含量,提倡 RH 精炼“零”吹氧升温,控制转炉出钢下渣量≤80 mm,提高钢水待浇时间命中率,提高钢水的洁净度。连铸过程采用保护浇铸,以恒拉速、中间包恒吨位为目标实施稳态控制。

( 2) 应用中间包吹氩数字化控制技术,对塞棒、SEN 水口板间密封及上水口吹氩透气性效果进行监测,根据结晶器氩气泡情况及时调节氩气压力和流量,预防结晶器卷渣。

( 3) 以数值模拟、物理模拟和正交实验的研究方法,设计出最佳的中间包“墙、坝、稳流器”布置结构及流场控制方案,实现中间包内钢水流通路径长,钢水停留时间长,死区体积小,而且流股分散,靠近液面流动,有利于杂物的上浮去除,预防浸入式水口结瘤风险。严格控制连铸浇注过程钢包下渣等影响钢水洁净度的因素,确保中间包烘烤充分,目标烘烤时间 3. 0 h,预防中间包工作层耐材脱落。

( 4) 铸坯质量管理精细化。对连铸保护浇铸情况、拉速波动、塞棒波动及结晶器液面波动进行监控和记录,并且作为质量事件纳入管理流程。实行铸坯分级,对于炉次换包等质量事件的铸坯不用于冲压滤清器用途。


4 结论

分析上述 2 起典型的深冲冷轧板表面开裂缺陷,得出以下结论:

( 1) 表面开裂缺陷多发生在冲压减薄量大的零件表面,呈现单侧“点状”分布,开裂部位未贯穿基板厚度,一般尺寸 <0. 5 mm。

( 2) 表面开裂缺陷微观分析,基体表层附近存在大颗粒夹杂物,尤其是 Al2O3 Al - Mg - Si - O 类复合大颗粒夹杂物,是造成深冲冷轧板冲压大减薄量零件时出现表面开裂的原因。此类夹杂物多来源于浸入式水口结瘤、钢渣卷入等异常情况。

( 3) 通过实施系统的炼钢洁净化冶炼技术及铸坯质量精细化管理,邯钢公司深冲冷轧板夹杂物控制水平迅速提升,杜绝了该产品的表面开裂问题。

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