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团队合作攻难关 协手传递正能量

2021-10-15 15:48:51 来源:
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导读:

新能源,这个概念已火了很久了,从光伏发电、风能发电、锂电应用,无不展现了各自的魅力!在相关行业也是大放光彩!但真正走近我们工作的是我司2020年展开的充电柜、换电柜业务攻势,这不仅给我们机遇,也带来很多现实问题和挑战,如何打好、打赢这个硬仗,副总经理郭勇从市场、技术、交付等多方面做了精准布置,并于2021.1.29春节放假前提出“新、紧、狠、破”四字方针,要求大家:讲新鲜话,带来新鲜东西,学新鲜知识;时间要抓紧,明确交付只有时间,没有假期!对自己要狠,要从痛点找差距,解决问题!要破交付、供应链、成本三个天花板!这既是每个人要思考的问题,也是每个人要着手做的事!

202103,20KW充电柜XJ02首样后发现塑胶面板与焊接箱体的卡扣位偏差很大,无法正常装配。项目经理巴贤、工艺主管邓春华等同客户进行了沟通并提出要求用夹具焊接的想法,IE马工立即参与,为避免盲目性,首先通过测量实样对比图档结构尺寸、核对箱体展开尺寸等进行综合分析,样件实测尺寸如下图示。

图1 产品尺寸与首件实测尺寸图示

从测量尺寸中和产品外形要求发现如下原因导致不匹配,1、产品外形为折弯弧形,因没模具,我们只能选择折直边且外形尺寸比设计外形最大处小6.6mm,但卡扣尺寸没做相应补偿,这应是主要原因,另外箱体通过内卡板撑大箱体进行焊接,利用薄板易变形特点,达到外形成弧状而产生变形,这是另一个重要原因,同时与焊接刘据仁详细了解焊接问题和困难,他提出了多处加卡扣定位建议,综合分析后,IE整理相关建议给巴工,由巴工进行图档尺寸、结构优化把控,马工负责夹具方案设计,采取内卡工装定位,保证与塑胶面板装配的配合尺寸,外形采用手动旋压保焊接外形同时控制满焊时变形。夹具后续将进一步优化,提高生产效率。

图2 焊接夹具示意图

组焊时,巴工到现场指导焊接顺序和注意内容,焊工刘据仁也到场协助,由焊工方勋完成第二次打样,整外过程按事先计划的方向进行,由于方案准备充分,此次打样一次成功!得到了市场经理杨虎和客户认可!真可谓:人心齐!泰山移!

图3 XJ02焊接箱体与盖板装配OK

4月初,XJ03和OV0155箱体,焊接变形大约8~10mm,特别是XJ03箱体,两侧中间开口处变形呈波浪形,客户将发货的XJ03退了回来XJ03,公司高层都非常关注,因为这是我司的主打产品之一,如果不能解决,问题很严重。

图4 XJ03箱体结构示意图

一时间,工艺、IE、焊接三方紧急响应互动,现场分析原因:箱体材料薄仅1.2mm, 柜体大860(焊接边长度)x700x1700mm,且两侧没有加强筋。XJ03两侧中间还有个大方口需焊接,更容易变形。讨论形成了共识:如何进行能实施快速散热?减少变形?并就如何实施大家提出多种方法,如冷焊机焊接、水箱循环冷却、水直喷冷却等多个方案,段焊+翻转+满焊,最后采用更优的交叉点焊返程加密、翻转,进行一次段焊(段焊的距离比先前小一半左右)翻转,进行二次段焊加密翻转,再满焊翻转,打磨时用力适度后(分二次打磨焊点),打磨不增加变形,配合设计的检具检查,OV0155/XJ03一体机机柜变形控制在5.5以下。中间段内凹下3.0, 基本能满足生产要求。

图5 OV0155 柜体焊接现场示意图

图6 焊接过程焊点示意图

图7 打磨现场示意图

这个过程中,张总监、廖总监、项目经理巴贤、左松平、胡定华、方勋、刘据仁、周雄、王运先、邓春华、何虎、李欣、马德雄等都积极献计献策,现场分析协调处理,采用过局部喷水冷却、段焊+翻转+满焊等焊接方式,打磨后效果均不太理想,现场讨论评估时,针对XJ03柜体中间的大方口焊接,胡定华建议取消枪罩的6条焊接搭边,改成板材切边对焊,廖总监马上安排实施,这样便于形成尖角散热效应,加快局部散热减少变形。

图8枪罩6条焊接搭边示意图

考虑到我司的生产现状,冷焊机没有设备,水箱冷却不好实施且本身水箱焊接本身的变形控制也有一定的困难,4月19号再次选择用湿毛巾进行焊接时泠却,有些效果,但也不太方便,另外担心用水后柜体生锈,没大面积采用。20号马工结束了装配支援再去焊接检测实施情况,刘据仁提出对箱体的4个长边采用交叉密点焊+二次段焊+满焊,过程中进行多次柜体翻转,马工认为这个想法有亮点,因为这里有更多的分散冷却散热,箱体受热也比较均匀,有利于在焊接平台上均匀散热,在冷却过程中可焊接其他小件和小边,减少集中焊接加热的变形,也不影响整体的工作效率,且能使整个焊接过程中的加热与散热达到一种平衡,有利控制柜体的变形。于是说完就干,经过四次翻转机柜终于完成焊接,检具检查后效果不错。进入打磨环节,根据前几次打磨变形有增大反弹的现象,为防止打磨反弹,我们同打磨师傅说明情况,要求打磨时,控制力度,分二次完成,以减少打磨的变形反弹,打磨后确认基本没造成二次变形,再次检具检查确认效果不错。

随后焊工刘据仁再按此焊接一台,同样OK,最后与胡定华等一起确认此方法,马上按此执行焊接。过程中加大抽检,对执行得不好的,马上说明原因并纠正,固定焊接方法,控制了机柜的焊接变形在6mm内,达到了客户的要求,可喜可贺!

这个工艺虽然是在段焊+满焊工艺上的优化,但却改变了加热与散热过程中的平衡,达到了减少焊接变形的目的。真可谓:一次灵光的闪动,一次焊接工艺的优化尝试投入,成功破解了焊接变形这个难题!我相信:在我们团队中,只要大家齐心,定能实现三个臭皮匠,胜过诸葛亮!只有团队协作,一定能实现:只要思想不滑坡,方法总比困难多!

来源:马德雄 武汉光谷机电

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